炼铁中怎样防止球团理论与工艺爆裂

唐钢一炼铁厂8m^2球团竖炉工艺设计_百度文库
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唐钢一炼铁厂8m^2球团竖炉工艺设计|竖​炉​焙​烧​ ​选​矿
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你可能喜欢炼铁为什么要先将精粉做成球团矿或烧结矿,另球团矿和烧结矿有什么区别!_百度知道
炼铁为什么要先将精粉做成球团矿或烧结矿,另球团矿和烧结矿有什么区别!
新手提问还望大家谅解,粘贴的就算了 谢谢了,另外看有的上面说烧结里面还有球团如题,最好详细点 给个炼铁的整个工艺流程图最好,难道说球团矿成了烧结的一个步骤了么
提问者采纳
烧结矿的碱度比球团矿高。烧结矿烧结机生产出来的,加球团矿是为了调节炉料碱度主要是为了入炉后的炉料透气性,所以透气性和融化性能都比块矿好,通常高炉里主要用烧结矿,烧结矿和球团矿都要加熔剂,球团矿是竖炉焙烧出来的,透气性太差,并且都是多孔结构,粉矿是不能直接入炉的、融化性和品位
提问者评价
谢谢,现在才打分 不好意思
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为了配合高炉冶炼而分别配加烧结矿和球团矿,这两项工艺属于并列的,包括烧结块矿和烧结球团,降低消耗。因为铁矿粉是不能直接入高炉冶炼的,再送给高炉炼铁用,提高高炉冶炼的效率,而球团大多是酸性的,所以要经过烧结,将铁矿粉混合制粒添加溶剂燃料等铺在烧结设备上进行烧结造块。烧结后出来的成品也就是人造富矿,简单地说也就是铁矿粉经过烧结再入炉可以很容易的控制各项冶炼的指标。大多烧结矿成本品是碱性的冶金烧结属于一个大项
高炉原料(铁矿石:天然块矿、烧结矿、球团矿、熔剂)是高炉冶炼的物质基础,精料是高炉操作稳定顺行,获得高产、优质、低耗及长寿的基本保证。目前,大、中型高炉炼铁生产基本上都使用高碱度烧结矿+酸性球团矿+块矿或高碱度烧结矿+酸性球团矿的炉料结构。一、烧结生产工艺流程&&&&&&&混匀矿→(皮带)→矿槽→一混→二混→布料器→烧结合车(点火、抽风、烧结)→&&&&&&&&&&破碎→整粒→高炉&&&&将精矿粉、富矿粉(小于8mm)与配入的熔剂粉(小于3mm的石灰石粉和白云石粉等)和燃料粉(焦粉或无烟煤粉)组成混合料,同时加入一定量的水,将混合料制成小球。再通过布料器将基本上都是小球的混合料铺在烧结台车(&Sintering&Machine)上,厚度在400-800mm。在台车下风箱(&Windbox)抽风产生的负压作用下,热量向下传递,使下部料层逐渐升温、燃烧。当台车行走到烧结机尾部时,烧结过程结束。红热的烧结块滑落到单辊破碎机(Crusher)上被剪切破碎。从烧结机上卸下的热烧结矿经冷却机后需要进行破碎和筛分分级。二、球团矿(Pellet)是细磨铁精矿或其它含铁粉料造块的又一方法。它是将精矿粉、熔剂(有时还有粘结剂和燃料)的混合物,在造球机中滚成直径8~15mm&(用于炼钢还要大些)的生球,然后干燥、焙烧,固结成型,成为具有良好冶金性质的优良含铁原料,供给钢铁冶炼需要。
主要是考虑透气性和还原性,粉矿不能直接入炉。烧结矿和球团矿都是人造块矿,属于熟料。烧结矿和球团矿是造块的两种不同工艺,但都属于造块技术,球团矿粒度均匀,还原性和强度高,但高温还原易膨胀爆裂,烧结矿在高炉炉身上部低温区较球团矿容易粉化,两种各有千秋,最优的搭配就是高碱度烧结矿搭配酸性球团矿入炉。
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出门在外也不愁&&&&湖南博长控股集团有限公司冷钢炼铁厂球团车间以往球团除尘灰转运至中和场,劳动强度大、成本高、造成二次污染,同时对烧结生产不利,降低了精粉的成球率,增加了球团成本。用气力将球团除尘灰输送至已停用的膨润土仓,将原开放式膨润土仓改造为密闭式带仓项除尘器的除尘灰仓,降低干燥机的烘干温度,以保证混合料适宜水分,满足造球要求。
冷钢炼铁厂球团除尘灰内部的改造每天节约煤气六万立方米
&&&&改造后,冷钢炼铁厂球团车间杜绝了环境污染,减轻了劳动强度,降低了转运成本,防止了因卸高温灰打爆产生的安全隐患,提高了精粉的成球率,每天增产100吨左右,改善了混合料的粒度组成,膨润土配比降低了0.2%,每天可节约煤气6万m3。责任编辑:王琼
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